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西門子S7-200晶體管模塊CPU224CN經銷商

更新時間
2024-11-23 08:00:00
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品牌
西門子
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PIC控制
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西門子S7-200晶體管模塊CPU224CN經銷商

潯之漫智控技術有限公司長期低價銷售數控伺服系統:80

2C S、802D SL、810D DE、820D SL、840C CE、840D DE、840D SL、840Di SL、S120數控系統、數控伺服驅動模塊、控制模塊、電源模塊、備品備件等。

有一種力量,正在支持我們前行,源于博大精深,同心致遠。

上海潯之漫長期低價銷售西門子PLC200.300.400.S1200.S1500.ET200.Smart200,6SE70變頻器.70備件.6SY7000/7010.C98面板,6RA70/28/24直流調速器,6XV電纜,6EP電源,3RW30/40/44軟啟動器,6AV人機觸摸屏,LOGO!,6SL系列G110.G120.S120.V10.V20,MM440/430/420變頻,6DR閥門定位器,7ML.7ME.7MF.7MH儀表儀器,6FC.6SN伺服數控,電機等西門子系列產品

828D數控系統

控制難點
自動加藥一般是水廠控制的一個難點,因為加藥控制主要是控制加藥量,也就是控制計量泵的轉速,本方案采用出水濁度儀的輸出信號(4~20mA)作為計泵泵的反饋,但因從加藥到出水,中間需要較長的時間,所以在控制方面有較大的滯后,為解決這個問題,通過對過去的加藥經驗和現實已知的對象狀況(原水濁度、溫度、流量、PH值等)的分析,推斷出目前實際需要的加藥量,根據出水濁度對投藥量作微調,結合實際水流量將數據送至執行機構,該方案充分利用工控機的運算能力。
中控室兩個監控主站的應用軟件采用的是WICC組態軟件,利用Profibus-FMS與下面3個PLC分站通訊,當運行一臺監控主機時,只能讀到PLC1和PLC3子站,PLC2的數據讀不到,檢查線路也沒有問題,如果兩臺上位機同時運行,有一臺主機能讀到PLC1和PLC3站,另一臺主機卻只能讀到PLC3站。經咨詢西門子技術支持和查閱有關資料,判斷可能原因是CPU的通訊資源有限,選用的CPU為6ES7 315-2AF03-OABO,我也做過一個試驗,如果將PLC2的觸摸屏去掉,監控主機就可采集到該站的數據,所以證實上述的分析。

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解決的辦法:更換新的CPU(6ES7 315-2AG10-OABO)后,并在編程軟件STEP7 5.1的硬件配置中更換CPU的配置,隨后將CPU的屬性打開,在Communication選項中將OP Communication中的默認值1改為4,S7 Standard默認值12改為8即可。*后將硬件配置下載到CPU后,下面每個站的數據都能讀取,因為新的CPU支持*大16個連接點97年太鋼引進的法國二十輥軋機、冷熱不銹帶鋼退火線、光亮線等新裝備,是擴大不銹鋼生產能力、發展民族工業、增強不銹鋼市場競爭能力,擴大不銹鋼市場占有份額的重要舉措。冷軋煤氣混合加壓站,是太鋼不銹帶鋼退火線的配套設施,有加壓機3臺,氣源為高爐煤氣、焦爐煤氣;由于生產線工況不穩而造成用量大幅度頻繁波動;同時由于氣源管網方面的狀況較差,高爐煤氣壓力波動范圍3~10Kpa,焦爐煤氣壓力波動范圍1.5~6.5KPa;其波動有時頻率很快,僅靠儀表調節產生震蕩、用人工調節措手不及;經常出現長時間的低壓,造成混壓困難,使得保壓力保不了熱值,保熱值保不了壓力,甚至造成高爐煤氣蝶閥關閉、機前負壓的險兆。不穩的氣源、多變的用戶,使處于中間環節的冷軋煤氣混合加壓站成為矛盾的集中點和保障不銹鋼生產質量的關鍵。原設計的儀表調節系統根本無法滿足生產要求。
太鋼于1999年6月成立了項目攻關組,經過幾個月的艱辛努力,采用先進的德國西門子SIMATICS7300PLC、德國UNI公司熱值儀、德國西門子變頻技術,投入了全過程自動控制,實現了混合煤氣熱值、加壓機后壓力雙穩定的目標,確保了不銹鋼的正常生產,節能效益非??捎^。

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1 系統概要
改造后的系統構成復雜,僅調節閥就有九個,此外還要增加變頻器,由計算機控制切換調節三臺風機轉速;增加熱值儀,串級調節高焦配比。采用德國西門子S7-300 PLC可編程控制 器和 中國臺灣研華IPC 610工控機構成DCS系統。S7-300PLC可編程控制器作為下位來實現所有信號的采集、運算、調節,其特點是:模塊化、無排風結構、易于實現分布、運行可靠、****。CP5611卡為 S7300PLC與工控機的通訊接口卡。RS485物理結構和187.5K的波特率,傳輸距離可達50m,使用中繼器可達9100m。
2 控制原理
本系統含四個調節回路:
2.1 熱值調節
熱值是用戶氣源的主要質量指標之一。
冷軋煤氣混合加壓站以高爐煤氣為主氣,它不可控制,取決于用戶用量;焦爐煤氣為輔氣,要求控制其兩道閥門,使高、焦配比約4:1,折合熱值1350大卡。
2.1.1 “高焦限幅"輔熱值
本回路為一串級、交叉限幅調節系統。以熱值調節為主環,焦爐煤氣流量調節為副環,加入了高焦煤氣流量單交叉限幅。焦爐煤氣流量的設定值不單單取決于熱值調節器輸出信號MV,而且受到高爐煤氣流量的瞬時值的限制,即按高、焦理論配比值求出應配焦爐煤氣流量值,乘以1.05和0.95作為MV的上、下限幅值MH1、ML1。
該控制思想一則使焦爐煤氣流量調節器的調節量不至于過大,從而使高焦配比值在小范圍內波動;二則使主環調節器不至于產生調節飽和,加快了滯后較大的主環的動態響應,改善了系統的調節品質。
對熱值儀信號故障也有保護性,在實際的運行中,我們發現工人有時忘記了給熱值儀過濾器排水,使煤氣入口壓力太低,燃燒不夠,造成儀表信號顯示偏低很多,即使焦爐煤氣閥開到*大,也不可能把熱值調至“正常",但此時熱值調節器輸出信號受到高爐煤氣流量的交叉限幅,故在此三個信號中,*終以上限值為焦爐煤氣流量調節器的設定值,從而使焦爐煤氣流量調節閥被約束在了一定的閥位,*終使混合煤氣熱值波動穩定在一定范圍內。
2.1.2 “雙閥同控"避“瓶頸"
原設計一閥自動、另一閥手動,實際上兩閥都在手動方式,因而常常顧此失彼,致使南、北閥位相差太大;若采用兩路單獨的調節器,二閥閥位更加混亂,當系統工況變化較大時,其中一閥就會成為調節的“瓶頸";若采用雙調節器進行調節,二閥各自進行動作,雖能使系統在某一閥位組合狀態下穩定,但有可能造成二閥閥位相差太大,同樣可導致“瓶頸"的現象。

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